000 04143nam a22003257a 4500
001 TII 018
003 gtcocun
005 20251003104814.0
006 a||||gr|||| 00| 0
007 ta
008 250930b2023 gt ||||| m||| 00| 0 eng d
040 _agtcocun
_bSPA
_cgtcocun
_eRDA
041 _aSPA TII 018
084 _0TII 018
100 _aLUISA MARIA RAMIREZ GONZÁLEZ
_eAutor
245 _aDESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE LA EFECTIVIDAD GLOBAL DEL EQUIPO PARA UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO EN TÁCTIC, ALTA VERAPAZ/
_cLuisa María Ramirez Gonzales.
_hImpreso
264 _aCobán, Alta Verapaz:
_bUniversidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario del Norte,
_c2023
300 _bIlustraciones, gráficas.
_c28 cm;
336 _2rdacontenido
_aTexto
_btxt
337 _2rdamedio
_aComputadora
_bn
338 _2rdasoporte
_aCódigo en línea
_bcr
502 _eTII 018
502 _aTesis de grado
_bCarrera de Ingeniería Industrial,
_cUniversidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario del Norte, Carrera de Ingeniería Industrial
_d2023
_oTII 018
520 1 4 _aLa presente investigación muestra el desarrollo e implementación de un sistema de control del porcentaje de efectividad global del equipo (OEE por sus siglas en ingles Overall Equipment Effectiveness) en la empresa CUATRO, S.A., empresa que funciona a partir del 2018 como una empresa transformadora y distribuidora de papel higiénico y servilletas en el mercado de mayoreo y a detalle con la intención de resaltar la cultura guatemalteca. Al iniciar su actividad principal, que es la producción de rollos de papel higiénico, se han registrado muchos atrasos en la producción, tiempos muertos y rollos de rechazo, ocasionando problemas con clientes grandes debido a que no cumplen con tiempos de entrega. Se desarrolló e implementó el sistema de control OEE al tener como objetivo principal mejorar la productividad de la empresa lo cual se basó en identificar los paros más significativos y repetitivos, motivos por los que se reduce la eficiencia y las características más comunes de los rollos de rechazo y así aplicar acciones correctivas con el fin de aumentar la disponibilidad, el rendimiento y la calidad de las máquinas que hacen parte de la línea productiva. La investigación inició con la fase de desarrollo que consistió en un estudio de tiempos y estandarización de eficiencias de las diferentes máquinas que conforman la línea productiva del papel higiénico, entrevistas no estructuradas a jefa de empaque, operarios y supervisor de producción para la identificación de paros más comunes (enlistarlos y codificarlos), modificación de reportes de producción, producto terminado y rechazo diario y elaboración de una hoja de cálculo automatizada en Excel. x Seguidamente siguió la fase de implementación en la cual se analizó el mes de noviembre de 2021 tomando este como punto de comparación. Análisis que se basó en la determinación del porcentaje de efectividad global del equipo de la línea (OEE) y los tres aspectos que lo conforman: disponibilidad, rendimiento y calidad mensual, lo que permitió identificar los puntos críticos y tomar acciones correctivas. Por último, en la fase de control se evaluaron los resultados de los siguientes dos meses de estudio, mayo y junio de 2022, mediante los datos obtenidos de los reportes diarios para realizar una comparativa de los resultados una vez aplicadas las acciones correctivas. Lo cual dio como resultado una mejora en el porcentaje de 16% en cuanto a la disponibilidad de la línea, mejora en el rendimiento de 44% y mejora de calidad de 14%.
650 _2LEMB
_aTactic, Alta Verapaz
_xIngeniería Industrial
_xEfectividad
_xProducción
_xSistema
_xProductividad
_xDisponibilidad
_xRendimiento
_xCalidad
700 _eAsesor
856 _uhttps://gestion-ceur-rebi.usac.edu.gt/cgi-bin/koha/cataloguing/addbiblio.pl?frameworkcode=TC#
_yPDF
_zUn ejemplar en línea.
942 _2ddc
_cTES
_iTII 018
_kClasificación
_n0
_6TII_018_000000000000000
999 _c2185
_d2185